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三轴加速度<b> 陀螺仪</b>6DOF模块

  • GJB 8898-2017-光纤陀螺仪通用规范

    GJB 8898-2017-光纤陀螺仪通用规范,最新有效版,是光纤陀螺仪研发生产的指导性文件。网上目前查找到的唯一一份电子版。本规范规定了光纤陀螺仪的通用要求。 本规范适用于光纤陀螺仪。

    标签: gjb 8898 通用规范 光纤陀螺

    上传时间: 2022-04-24

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  • ASM330LHH陀螺仪源代码

    ASM330LHH陀螺仪源代码:寄存器配置和读写操作。

    标签: asm330lhh 陀螺仪

    上传时间: 2022-05-22

    上传用户:bluedrops

  • 基于89c52单片机陀螺仪mpu6050测试程序

    基于89c52单片机陀螺仪mpu6050测试程序               

    标签: 89c52 单片机 陀螺 mpu6050 测试 程序

    上传时间: 2022-07-06

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  • 基于msp430的mpu6050陀螺仪程序

    基于msp430的mpu6050陀螺仪程序                  

    标签: msp430 mpu6050 陀螺

    上传时间: 2022-07-07

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  • 四轴飞行器飞行控制板资料

    该板是MikroKopter 四轴飞行器的控制板。它可以实现下列任务:• 测量三轴角速度• 测量三轴加速度数据• 测量大气压力,用于高度控制• 接收数字罗盘信号• 测量电池电压• 接收R/C 信号• 处理传感器数据以及计算真实角位置• 驱动四个无刷电调尺寸50 * 50mm• 两个LED(如显示正确和错误)• 两个三极管,输出到外部灯(或其他功能)• 低压检测• 为接收机提供5V 电压三轴磁阻传感器和ASIC 都被封装在3.0×3.0×0.9mm LCC 表面装配中► 12-bit ADC 与低干扰AMR 传感器,能在±8 高斯的磁场中实现5 毫高斯分辨率► 内置自检功能► 低 电压工作(2.16-3.6V) 和超低功耗(100uA)► 内置驱动电路► I2C 数字接口► 无引线封装结构► 磁场范围广(+/-8Oe)

    标签: 四轴飞行器

    上传时间: 2022-07-23

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  • HMC5883L封装图,完整的三轴磁传感器封装图

    hmc5883L的封装图,原版完整的三轴磁传感器封装图,尺寸完整匹配自用

    标签: HMC5883L 封装 三轴磁传感器

    上传时间: 2022-07-24

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  • wang-pro-1.rar

    lis35de应用单片机程序,利用51单片机采集lis35de的数据并传给串口,设计lis35de的控制字,和三轴加速度的读取。

    标签: wang-pro

    上传时间: 2013-06-14

    上传用户:cmc_68289287

  • 基于ZigBee的定位和人体跌倒检测系统

    提出了一个具有跌倒定位和远程报警功能的无线跌倒监控系统。跌倒监测是基于人体跌倒过程中加速度曲线的变化特性,由三轴加速度传感器和ARM处理器实现;同时介绍了一种新颖的基于ZigBee的定位方法,当监测到人体跌倒时, 一个带有跌倒位置的报警信息将立即发送到医护人员的移动手机上。实验结果表明,本系统可以100%监测到人体跌倒,提供精度为1 m的精确定位,使医护人员在5 s内收到跌倒报警信息。

    标签: ZigBee 定位 检测系统

    上传时间: 2013-12-04

    上传用户:fhzm5658

  • MPU6050数据分析与滤波

    MPU6050数据分析与滤波,三轴加速度传感器

    标签: 6050 MPU 数据分析 滤波

    上传时间: 2013-10-15

    上传用户:fanboynet

  • mpu6050

    Aidaohuakai( 楼主 ) 2013-8-22 11:45:24  只看该作者23307 | 41倒序浏览 论坛上对mpu6050的资料和讨论并不多,很多坛友都说驱动失败,老是显示0. 以下就谈谈我的一些血与泪的教训:    昨天开始接触mpu6050,在网上查了很多资料,下载程序,准备一展身手。首先看了mpu6050中文资料,之后又看了那个mpu6050的测试程序,把这些看明白之后就开始写程序了。我不是直接把程序复制过去,只是复制mpu6050的地址和初始化,IIC并没有复制,就复制我上次写的24C02的那个程序,想不到,这给了我血与泪的教训,我原来是直接把IIC复制过来的,并没有多留意。之后初始化mpu6050,写入地址,读出数据,下载到单片机之后,LCD上显示000001,我感到郁闷,之后又调试,以为是显示不对,又写显示,之后又下载,结果还是老样,这样半天就过去了。驱动没成功,又怀疑芯片或引脚有问题,继续调试,也没成功。就一一对应地看了地址,又看了初始化,发现没错,调试还是不成功。最后干脆不接IIC总线,竟然发现了个天大的秘密,接不接IIC,LCD都显示000001,我又用示波器测试波形,发现波形正确。在网上又查了别人的资料,在论坛上也很少有关于mpu6050的资料,也看了比别人的一些讨论。很多坛友都说驱动失败,老是显示0.    没办法,一天就这样过去了,今天早上,我又仔细看了程序,出乎我的想象,竟然是IIC的那个地址没改,原来写24C02的那个地址是a0,还是原封不动,把我吓了一跳。把这些改过来之后,一切正常,能显示加速度和陀螺仪。血与泪的教训啊,是自己不细心造成的,忘记改地址!今天早上竟然花了不到2个钟就调出来了,惊喜之时就写了这个分享,希望对大家有用。

    标签: 圆点博士小四轴

    上传时间: 2015-04-14

    上传用户:wusheng4495