东林双钻 我的伙伴
--四小白的智能车之路
首先解释一下队伍的名字,东林两个字当然是代表我们是东北林业大学的队伍了。双钻两个字听起来哇,奥迪双钻。好吧其实就是来自于这里。因为是双车,所以是双,因为是伙伴,所以是双钻。东林双钻,我的伙伴。

这一年从开始到最后,我们一直走在探索的道路上。一开始是他们三个找到我,决定今年一起挑战双车。我也是个喜欢挑战的人,于是决定加入他们,一起探索。说是挑战对于我们来说一点都不为过,四个纯得不能再纯的小白,还要做双车,确实是有些困难。不过有我的伙伴,我们一起齐心协力,共同解决这些困难。虽然这样说,但是选择了双车,选择了10cm,也就选择了夜晚。毫不夸张的说,我们队是当时整个实验室包宿最多的队伍了,没有之一。下面是我们的挑战过程。
日期2018-01-28: https://v.qq.com/x/page/u0741j5ep5n.html

经过前期的学习,我们已经能够自主编写小车运行程序了。但是在圆环这个问题上还是很伤脑筋。这时用的还是旧的C车模,用于前期测试方案。
日期2018-03-24 :https://v.qq.com/x/page/u07411eunpf.html

这时已经是寒假回来的新学期了,换上新的C车模,没什么太大的变化,圆环依旧如此。
日期2018-04-01 https://v.qq.com/x/page/a0741at5mmq.html

这是当时参加哈工大第一次邀请赛的视频。并没有完成双车的任务,只好亲密接触了。
日期2018-04-20 https://v.qq.com/x/page/t0741ixfm5r.html

虽然又过了20天,但依旧没什么太大的变化。唯一改变的是电机完成闭环,速度略有上升。
日期2018-05-01 https://v.qq.com/x/page/d07419qifaz.html

这次是哈工大第二次邀请赛,我们给自己定了个小目标,就是一定要双车跑下来,最后我们也如期完成了小目标。当时这个碰撞后退会车的方案是当天凌晨完成的,当时我在火车上,队友在实验室,远程协作完成了这一个方案。加班赶出来的方案不知道是哪里有点小bug还是小车故意的。连我们都被车给娱乐了一下,裁判已经举旗,队友已经准备去抓车,突然车动了,全场掌声,哈哈。
日期2018-05-24 https://v.qq.com/x/page/r0741jqm59f.html

在这之前因为我个人的问题,导致我们一直采用单摄像头的方案,导致进度一直被落下。直到五一之后,我们才加入电磁传感器,用于解决圆环。虽然较比之前已经有很大的进度了,但依旧不是很稳定。
在单车问题上解决的差不多之后我们才开始可真正的双车联调。
日期2018-06-13 https://v.qq.com/x/page/t0741n5r38b.html

此时离比赛日期已经不远了,不过也是直到这个时候,我们才真正的按照比赛要求完成了任务。
在被他们吐槽算法不好,再调速度也上不去的情况下,我终于憋出了算是这一年当中真正意义上能称得上是算法的东西了。实际效果也很显著,一周时间,速度从2.3赶到了2.8。这个时候离比赛已经只剩一周时间了,于是我们就开始针对双车问题进行解决了。
在其中印象最深的一个问题便是解决反光对于会车区误判的影响了。于是战线便被拉长了,晚上调车还不够,还要在早上5点多的时候起来拉开窗帘,让阳光照进来造成影响的情况下进行调试。最后解决了一定程度上的问题,但是10cm的摄像头本来的反光加上太阳光,还是很难完全改善的。
日期2018-07-13 https://v.qq.com/x/page/i0741ilsy6c.html

马上快要去比赛了,还在调车,这么骚?都要比赛了才发现过不了起跑线,飞的一下就出去了。临时加班,直到凌晨5/6点才刚刚完成,封车了,封车了。封车完毕,回去休息了一会,就开始出发了。
在比赛的几天里,现在回想起来,简直就像一场梦一般。在预赛结束后,我们已第二的成绩进入决赛。当时到我们上场的时候,只有哈工大一组完成了双车跑下来的任务。第一次发车失败,第二次发车眼看着就要终点会车了,一个不听话的车跑过去撞停了另一辆车,over。当时我满脑子想的是还有一次机会,准备发车。当时队友也询问了是否有成绩(事后知道当时成绩是第二,最后能排上第三),但我们依旧选择了再来一次,但是没有注意到撞的太狠了,摄像头位置变化,导致被撞的那辆车圆环出去了。当时拿着车下场的时候,脑袋里完全是空白的,根本不知道发生了什么。过了好久才缓过神来,结束了。
有后悔,有挣扎,有眼泪……
但还是感谢有这么一次经历,以及这个比赛,一群伙伴,一群车友。

最后,留个记忆。
赛后本着知识共享,互惠互利的开源精神,我将我们团队的源代码开源到山外论坛以及智能车论坛上面,收到来自全国各地车友的好友请求,共同交流,也算是很欣慰了。