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V0.53 27.04.2007 H.Buss
- erste ?ffentliche Version
V0.53b 29.04.2007 H.Buss
- der FAKTOR_I war versehentlich auf Null, dann liegt der MikroKopter nicht so hart in der Luft
V0.53c 29.04.2007 H.Buss
- es gib ein Men?, in dem die Werte der Kan?le nach Nick, Roll, Gas,... sortiert sind.
Die angezeigten Werte waren nicht die Werte der Funke
V0.54 01.05.2007 H.Buss
- die Paramters?tze k?nnen jetzt vor dem Start ausgew?hlt werden
Dazu wird beim Kalibrieren der Messwerte (Gashebel oben links) der Nick-Rollhebel abgefragt:
2 3 4
1 x 5
- - -
Bedeutet: Nick-Rollhebel Links Mitte = Setting:1 Links Oben = Setting:2 usw.
- der Faktor_I f?r den Hauptregler ist hinzugekommen. Im Heading-Hold-Modus sollte er verg?ssert werden, was Stabilit?t bringt
V0.55 14.05.2007 H.Buss
- es k?nnen nun Servos an J3,J4,J5 mit den Kan?len 5-7 gesteuert werden
V0.56 14.05.2007 H.Buss
- es gab Probleme mit Funken, die mehr als 8 Kan?le haben, wenn mehrere Kan?le dann auf Null waren
- Funken, die nicht bis +-120 aussteuern k?nnen, sollten jetzt auch gehen
V0.57 24.05.2007 H.Buss
- Der H?henregler kann nun auch mittels Schalter bedient werden
- Bug im Gier-Algorithmus behoben; Schnelles Gieren f?rhrte dazu, dass der MK zu weit gedreht hat
- Kompass-Einfluss d?mpfen bei Neigung
- Man kann zwischen Kompass FIX (Richtung beim Kalibrieren) und Variabel (einstellbar per Gier) w?hlen
- Der Motortest vom Kopter-Tool geht jetzt
- Man kann den Parameters?tzen einen Namen geben
- Das Kamerasetting ist unter Setting 2 defaultm?ssig integriert
V0.58 30.05.2007 H.Buss
- Der H?henregler-Algorithmus wird nun umgangen, wenn der H?henreglerschalter aus ist
V0.60 17.08.2007 H.Buss
- "Schwindel-Bug" behoben
- Die Poti-Werte werden jetzt auf Unterlauf (<0) ?berpr?ft
- Poti4 zugef?gt
- Es werden jetzt 8 Kan?le ausgewertet
- Kamera-Servo (an J7)
- Die Settings m?ssen ?berschrieben werden
V0.61 - V0.63 H.Buss 27.09.2007
- Poti 4 und Kanal 8 werden im Men? angezeigt
- ein paar Kleinigkeiten bei den DefaultKonstanten2 bereinigt
- Analog.c: Aktuell_ax korrigiert
- auf 32 Debug-Kan?le erweitert
- Loopings sind jetzt m?glich und einzeln im KopterTool freischaltbar
- leichte Anpassungen im Gier - Geschwindigkeit und Drift
- die Hardwareversion V1.1 wird erkannt und das Programm stellt sich auf die ge?nderte Gyroverst?rkung und die ge?nderten Portpins ein
- die Software startet nach dem Einschalten schneller, weil der Luftdruckoffset schneller gefunden wird
- die PPM-Ausg?nge liegen wieder an den Pins an
- Details an der Sensordatenverarbeitung -> es fliegt sich geringf?gig anders
- der MK ist bei wenig Gas nicht mehr so giftig -> soll das Landen vereinfachen
- I2C-Bus l?uft jetzt sicher nach einer St?rung wieder an
- Sticksignale werden pr?ziser ausgewertet
- Stick-Kan?le werden ans Kopter-Tool ?bertragen
- Es muss die Version V1.47 des Kopter-Tool verwendet werden
- Die Settings werden auf Default zur?ckgesetzt
- am Piepen kann man die Fehlerart unterscheiden
1. einzelnes Piepen beim Einschalten und Kalibrieren
2. langsames Intervall mindestens 1 Sek -> Empfangsausfall
3. schnelleres Intervall mindestens 1 Sek -> Akku
4. sehr schnelles Intervall mindestens 1 Sek -> Kommunikation zu den Reglern gest?rt
V0.64 H.Buss 30.09.2007
- beim Gieren wurden die Achsen nicht hart genug geregelt
V0.65a H.Buss 15.10.2007
- Integral im Mischer wieder integriert
- Feinabstimmung im ACC/Gyro Abgleich -> 1/32 & 100
- ACC/Gyro Abgleich auch bei HH
V0.66a H.Buss 3.11.2007
- Messwertverarbeitung aus dem Analog-Interrupt entfernt
- Analogmessung h?ngt jetzt am FC-Timing
- Looping-Stick-Hysterese eingebaut
- Looping-180?-Umschlag einstellbar
- Achsenkopplung: Gierbewegung verkoppelt Nick und Roll
- Lageregelung nach ACC-Sensor verbessert
- zus?tzlicher I-Anteil in der Lageregelung verbessert die Neutrallage
- Gyrodriftkompensation ?berarbeitet
- Bug in der Gier-Stick-Berechnung behoben
- Gyro-Messung auf 1kHz beschleunigt
V0.67a H.Buss 16.11.2007
- der Hauptregler-I-Anteil wirkt jetzt nur noch auf den Winkel (ausser im HH-Mode)
- Gyro-Acc-Abgleich jetzt wieder in jedem Zyklus
- Feinabstimmung
- Beim HH-Modus gab es noch Bugs
V0.67e H.Buss 29.11.2007
- Parameter: Dynamic Stability und Driftfaktor eingef?hrt
- Die Namen der Analogwerte werden jetzt zum Koptertool ?bertragen
- Kompatibilit?t zum Koptertool erh?ht
V0.67f H.Buss 04.12.2007
- Das Integral des Hauptreglers wird jetzt linear entladen und nicht mehr proportional
- Schub f?r Gier wird jetzt auf den Gaswert begrenzt, dadurch steigt der MK nicht mehr beim Gieren. Gier ist allerdings nicht mehr so agressiv
- Die ACC-Nullwerte k?nnen jetzt dauerhaft im EEPROM gespeichert werden (Stick:Vollgas und Gier rechts)
V0.68a I.Busker 28.12.2007
- SPI.c & SPI.h ins Projekt aufgenommen
SPI-Kommuikation kann in SPI.h aktiviert/deaktivert werden
V0.68c H.Buss 05.01.2008
- Stickauswertung verbessert -> tr?ger und pr?ziser
- Alle Settings angepasst
V0.69e H.Buss 05.05.2008
- kleinere Bugs beseitigt
- Schneller Sinkflug jetzt m?glich
- Min- und Maxgas in den Settings ge?ndert
- Lagewinkel wird jetzt in 0,1 Grad an Kompass und Navi gesendet
- Kalibrierung f?r MK3Mag -> Nick unten beim Kalibrieren
- Kompassroutine um den Ersatzkompass (Gyro unterst?tzt Kompasswert) erweitert
V0.69h H.Buss 21.05.2008
- STICK_GAIN = 4 eingef?hrt. Das erh?ht die Aufl?sung der Sollwerte. Stick_P und Stick_I m?ssen nun um Faktor 4 erh?ht werden
- SenderOkay auch an das Naviboard ?bertragen
- Bessere Parameter bei Senderausfall
V0.69j H.Buss 30.05.2008
- H?here Pr?zision der Achsenkopplung
V0.69k H.Buss 31.05.2008
- Bug in SPI.C behoben
- in 0.69h war ein Bug, der zu ungewollten Loopings f?hren konnte
V0.69L H.Buss 14.06.2008
- feinere Cam-Servo-Aufl?sung
V0.70a H.Buss 01.07.2008
- Unterst?tzung der V1.3-Hardware mit automatischem Hardware-Gyro-Abgleich
V0.70b H.Buss 14.07.2008
- flexible Einstellungsm?glichkeit von J16 und J17 (Transistorausg?nge)
- eigene Parameter f?r GPS-Naviboard
- eigener Parameter f?r ExternalControl (war vorher UserParameter1 bzw. 8)
- neue Parameter im EEPROM-Datensatz: J16Bitmask, J16Timing, ExternalControl, Navi...
- MikroKopterFlags eingef?hrt, damit das Navi den Status des MKs kennt
- KopterTool-Kompatibilit?t auf 8 erh?ht
V0.70c H.Buss 30.07.2008
- Parameter der Datenfusion leicht modifiziert
- EEPROM-Parameter f?r Looping-Umschlag angepasst (von 100 auf 85)
- MaxStick wird auf 100 begrenzt
V0.70d H.Buss 02.08.2008
- Transistorausg?nge: das oberste Bit der Blinkmaske (im KopterTool linkes Bit) gibt nun den Zustand des Ausgangs im Schalterbetrieb an
0.71b: H.Buss 19.10.2008
Kommunikation zum Navi erweitert:
- Beeptime jetzt 32Bit
- Datenfusion und Driftkopensation wird durch NaviBoard unterst?tzt
0.71c: H.Buss 20.10.2008
- LoopConfig heisst jetzt BitConfig
- 3-Fach-Schalter f?r H?hensteuerung m?glich -> kann man mit GPS-Schalter zusammenlegen
- bei den Settings wurde Setting[0] mit abgespeichert, welches es nicht gab.
- in Zukunft werden bei neuen EEPROM-Settings die Kan?le von Setting 1 ?bernommen
- Variablen NaviWindCorrection, NaviSpeedCompensation, NaviOperatingRadius eingef?hrt
0.71f: H.Buss 15.11.2008
- Ausschalten der H?henregelung per Schalter um 0,3 sek verz?gert
- bei der seriellen ?bertragung hat die FC jetzt als SlaveAdresse die 1
- VersionInfo.NaviKompatibel eingef?hrt
- wenn manuell gegiert wird, wird der GyroKompass-Wert auf den Kompasswert gesetzt
- Luftdruckwert wird an das Navi ?bertragen
- Der Baro-Offset wird jetzt nachgef?hrt, um den Messbereich zu erweitern. Geht nur bei H?henregler mit Schalter
- Debugdaten k?nnen jetzt mit 'f' gepollt werden
0.71g: Gregor 09.12.2008
- Kommunikation ?berarbeitet
Infos hier: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/SerialCommands
0.71h: H.Buss 15.12.2008
- Freigegebene Version
- NaviAngleLimitation als Parameter zum Navi implementiert
- Antwort auf CMD: 't' entfernt
0.72d: H.Buss 22.01.2009
- OCTO als Compilerschalter
- Unterst?tzung der FC 2.0 (ME)
- GYRO_D eingef?hrt
- Achsenkopplung jetzt auch auf Nick/Roll-Bewegung
0.72e: H.Buss 27.01.2009
- die 0.72d hatte kein Integral im Gier
- Parameter eingef?hrt:
EE_Parameter.NaviGpsPLimit
EE_Parameter.NaviGpsILimit
EE_Parameter.NaviGpsDLimit
EE_Parameter.NaviPH_LoginTime
EE_Parameter.AchsKopplung2
EE_Parameter.CouplingYawCorrection
0.72f: H.Buss 28.01.2009
- Bug im Ersatzkompass entfernt
0.72h: H.Buss 05.02.2009
- Algorithmen beschleunigt -> Floats durch Fixkomma ersetzt
- Achsentkopplung weiter verbessert
- Nick- und Roll im Octo-Mischer auf jeweils vier Motoren aufgeteilt
0.72i: H.Buss 07.02.2009
- Abtastrate von 1kHz auf 2kHz erh?ht
0.72j: H.Buss 09.02.2009
- neue Implementierung der Servoausg?nge
0.72k: H.Buss 10.02.2009
- Abtastrate auf 5kHz erh?ht
0.72L: H.Buss 13.02.2009
- Signalfilterung ?berarbeitet
- OCTO2 implementiert
0.72M: H.Buss 13.02.2009
- Code Cleanup
0.72o: H.Buss 24.02.2009
- Abtastrate auf 2kHz
- HW-Version an Navi
- neuer Datensatz 'c' -> Lagedaten f?r 3D-Grafik
- Auswerteroutine f?r Spectrum-Satteliten implementiert
- Kanalsettings werden beim Parameterreset nicht mehr gel?scht
- die Driftkompensation wird jetzt feiner aufgel?st --> EE_Parameter.Driftkomp muss mal 8 genommen werden
- die Integrale und ACC-Werte werden jetzt im Scope in ca. 0,1? angezeigt (wie beim NaviBrd)
0.72p: H.Buss 01.03.2009
- Octo3 erstellt
- Analogwerte umbenannt
0.73a-d: H.Buss 05.04.2009
- MixerTabelle implementiert
- I2C-Bus auf bis zu 12 Motoren erweitert
- die Busfehler der BL-Regler werden im Men? angezeigt
- Revision der MixerTabelle eingef?hrt
- MixerTabelle wird bei Parameterreset neu initialisiert
- Motortest auf [12] erweitert
- Motorschalter nicht mehr 3-Stufig
0.74a
- Datenfusion im Flug auch, wenn ACC-Z < 512
- Wert f?r die Luftdruck-Messbereichserweiterung abgefangen
0.74d
- Die Driftkompensation ist jetzt dreistufig -> 0,5% pro sekunde zus?tzlich eingef?hrt
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