📄 新建 microsoft word 文档.doc
字号:
6.64
6.56
5M
6.30
6.16
10M
5.60
5.20
13M
5.00
4.36
15M
4.42
3.68
20M
2.90
2.16
从表可以看出电压稳定度满足本题对发挥部分的要求。
3).频率步进设置测试
先设置一中心频率,在步进改变频率,测得数据如下表。
表 3??? 频率步进测试表格
初始频率(Hz)
步进值(Hz)
步进级数
实测频率(Hz)
???? 1k
??
10
+5
1.0500K
+1
1.0100K
-1
989.996
-5
949.984
100
+5
1.4999K
+1
1.0999K
-1
900.015
-5
500.011
1M
??
10
+3
1.00003M
+1
1.00001M
-1
999.993K
-3
999.973K
100
+3
1.00030M
+1
1.00010M
-1
999.903K
-3
999.703K
10k
+5
1.05000M
+1
1.01000M
-1
990.003K
-5
950.003K
5M
1M
+3
8.00003M
+1
6.00000M
-1
4.00001M
-3
2.00001M
????? 本系统提供了1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz、1MHz档位的步进设置,上面仅涉及到10Hz、100Hz、10kHz、1MHz步进档位的测试,从上表可以看出,本系统已经达到题目的频率100Hz步进要求,并在此基础上有较大的扩展。
4) 模拟调频信号调制度测试
表 4??? 模拟调频测试表格
高频载波频率(/Hz)
设置最大频偏值(/kHz)
实测最大频偏值(/kHz)
10M
5
5.2
10
9.7
5M
5
5.2
10
9.6
2M
5
5.1
10
9.6
5).模拟幅度调制信号调制度测试
固定1kHz调制信号,测量结果见下表
表 5??? 调制度测试表格
载波频率(Hz)
设置调制度(%)
实测调制度(%)
误差(%)
5M
100%
102.3%
2.3%
50%
53.4%
3.4%
20%
23.4%
3.4%
10M
100%
99.9%
0.1%
50%
50.9%
0.9%
20%
21.6%
1.6%
15M 100%
98.9%
1.1%
50%
50.9%
0.9%
20%
21.9%
1.9%
四、????? 结果分析
由于本系统采用DDS集成芯片,内部32位计数器,且系统时钟达到了120MHz,测试表明频率输出能从10Hz~20MHz稳定的输出,频率步进值能从1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz、1MHz,并且频率稳定度远优于10-4,保持了较好的波形。很好的达到并超出了题目输出频率范围:1kHz~10MHz,频率步进:100Hz以及稳定度,幅度等方面的要求。
考虑到运放频带限制带来的高频衰减,我们设计的滤波器具有在截止频率的过冲,因而弥补了运放的高频衰减,使得正弦波输出在空载和带载的情况下都能稳定在6±1V范围内。
对幅度调制的测试,由于我们使用了高速集成乘法器,使得输出的模拟调幅信号完全满足10%的步进值。但我们使用的测试仪器输入是射频输入,因而载波频率越高,测量误差越小,表格6反映了这种情况。
因使用了数字的方法实现了模拟调频,在获得了调频采样点对应频率控制字表后,可较好的满足题目要求的5kHz最大频偏与10kHz最大频偏的要求。
五、参考文献:
[1] 张肃文,陆兆熊??? 高频电子线路(第三版)??? 高等教育出版社??? 北京??? 1992.
[2] 谢自美??? 电子线路设计?实验?测试???? 华中理工大学出版社???? 武汉??? 1994
[3]周立功,夏宇闻??? 单片机与CPLD综合应用技术??? 北京航空航天大学出版社??? 北京???? 2004
[4]张肃文,陆兆熊??? 高频电子线路??? 高等教育出版社??? 北京??? 1992
[5]童诗白,化成英??? 模拟电子技术基础??? 高等教育出版社??? 北京??? 2000
[6]樊昌信,詹道庸??? 通信原理??? 国防工业出版社??? 北京??? 1995
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